VVS >> Aviones sovieticos >> IL-2 >> “El Ejercito Rojo necesita a los IL-2 como el aire, como el pan”

 

 

EL SHTURMOVIK IL-2

 

“EL EJERCITO ROJO NECESITA A LOS IL-2 COMO EL AIRE, COMO EL PAN”

 

A pesar de los resultados positivos obtenidos en las pruebas estatales y teniendo la recomendación del Consejo Técnico del NII VVS para construir una serie del BSh-2 para pruebas de ejército, el Comisariado de la Industria Aeronáutica durante bastante tiempo no logró decidirse en qué planta se iban a construir. El hecho es que en estos documentos se hablaba de construir solamente 65 aviones para las pruebas en el ejército. Esta circunstancia para el NKAP tenia una importancia crucial. Para el Comisariado era difícil lanzar un pedido de producción de una aeronave que aún no había sido aceptada por la Fuerza Aérea. La capacidad productiva de la industria aeronáutica soviética no era ilimitada.

 

Las plantas de fabricación estaban cargadas a tope con la producción de modelos de serie, así como en fase de implantación en el proceso de producción de los nuevos modelos de aviones aceptados recientemente por las Fuerzas Aéreas. Además, en el caso de la aprobación del BSh-2, la fábrica debería alcanzar la producción en masa en plazos muy breves. Al mismo tiempo, la producción del BSh-2 requería una compleja cooperación entre varias plantas. Por ejemplo, en las cercanías de la fábrica de aviones era necesario contar con una poderosa planta metalúrgica y de tratamiento mecánico, para la fundición de acero blindado, su posterior laminado y fabricación de cascos blindados. Esta es la razón fundamental por la cual el NKAP no se decidía en que planta debería fabricarse el BSh-2.

 

Siendo perfectamente consciente de las consecuencias negativas derivadas de la falta de un avión de asalto en servicio, el mando de la Fuerza Aérea en mayo de 1940 en tres ocasiones envió peticiones a la administración del NKAP para acelerar la fabricación de los BSh-2. El día 4 de junio de 1940 en una reunión conjunta del NKAP y VVS, se decidió construir en la fábrica ¹30, en Ivankovo (provincia de Moscú), 10 aviones BSh-2 con motor AM-35, tomando como patrón el modelo usado en las pruebas estatales, es decir, el biplaza. Se preveía fabricar los cascos blindados en la fábrica de Ordzhonikídze, en la ciudad de Podólsk.

 

Hemos de destacar que la propuesta de reducir el tamaño de la serie para pruebas en el ejercito del BSh-2 con AM-35 desde 65 aviones (tal y como proponía el Consejo Técnico del NII VVS) hasta 10, procedía de parte del Comisario del Pueblo de Defensa, Mariscal S.K. Timoshénko. En una nota con fecha de 16 de mayo, Timoshénko escribió al presidente del Comité de Defensa mariscal Voroshílov: "El Consejo Técnico del Instituto adjunto al NII GUAS del Ejercito Rojo, tras examinar los resultados de las pruebas del avión BSh-2 AM-35, diseñado por el ingeniero Ilyúshin, ha tomado la decisión de construir 65 aviones BSh-2 AM-35 para armar a un regimiento aéreo de asalto.

 

Durante las pruebas del BSh-2 AM-35 se revelaron serios defectos, tanto de vuelo como técnicos, de los cuales los principales son:

 

1) La reducida velocidad (a nivel de suelo 350km/h, en el límite de altitud de 422km/h);


2) El alcance insuficiente (618km);
 

3) La reducida visibilidad hacia delante, tanto para el piloto como para el navegante;
 

4) La falta de estabilidad longitudinal del avión;
 

5) La reducida maniobrabilidad y poca respuesta a los mandos debido al gran peso del avión;
 

6) El motor AM-35 necesita ser mejorado;
 

7) Las armas fijas (alares) deben ser mejoradas.

 

Considero que construir 65 aviones BSh-2 AM-35 antes de solventar los defectos mencionados sería poco práctico; es suficiente construir una serie para las pruebas militares, compuesta por unos 10 - 15 aviones, en los cuales los defectos mencionados deben ser solventados, y usar estos aviones para determinar la eficacia bélica del BSh-2 AM-35 ... Quedo a la espera de su decisión".

 

La Resolución del Comité de Defensa sobre la fabricación de 10 unidades del BSh-2 AM-35 para la serie militar fue firmada por el Mariscal Voroshílov el 26 de junio. Adicionalmente se preveía fabricar otros 150 aparatos en 1941.

 

Aquí debemos algo acerca de la fabrica ¹30. Tal como estaba previsto, esta fabrica, ubicada a orillas del embalse de Ivankovskoye, tenia que convertirse en un importante centro de construcción de hidroaviones, pero no pudo ser. Tras casi cinco años de su construcción, para el verano de 1940 aún no se había terminado de construir el edificio principal. La planta no estaba dotada de tornos de tratamiento metálico en cantidad necesaria para la producción en masa. Por estas razones, la planta no tenía ningún avión asignado para la producción, y en su plantilla tenia escasísimos especialistas de alta calificación, prácticamente contados con los dedos de las manos.

 

Es obvio que la elección de esta planta como "iniciadora" de producción del BSh-2 era la única opción factible, y además era una opción temporal. Por lo tanto, cuando a finales de julio se decidió transferir en disposición del NKAP a dos grandes fábricas de Leningrado (“Lenmetalurgstroy” y la “Fábrica de Reparación de Vagones de Lensovet”, a las cuales se les asignaron números 381 y 380, respectivamente), de inmediato trataron de implantar la producción de los shturmovik en estas fábricas. Antes de finalizar el año se planificaba construir 10 BSh-2, y el siguiente año otros 600. Para abastecer a estas fabricas de cascos blindados, se preveía organizar su suministro desde la planta de Izhora, “NKSudprom”.

 

Sin embargo, la apuesta por el rápido cambio de especialización de estas fábricas fue errónea. El despliegue de la producción de aviones procedía con muchas dificultades. Con el fin de acelerar los trabajos, mediante la orden del NKAP de 3 de octubre, a Ilyúshin se le encargó para el 1 de noviembre transferir a la fabrica ¹381 el 2º ejemplar del BSh-2 junto con sus dibujos técnicos y toda la documentación de trabajo; además, mediante la orden del 12 de octubre, a la fabrica ¹30 se le encargaba antes de que finalice el año, además de fabricar 10 BSh-2, ensamblar dos conjuntos de equipos (para la producción de aviones) y enviarlos a la fabrica ¹381.

 

Pero debido a que la oficina de diseño de Ilyúshin ya estaba realizando trabajos de transformación del BSh-2 en versión monoplaza, la planta ¹381 no llegó a recibir este prototipo.

 

En diciembre, cuando se estaba formalizando el plan de producción de aviones para el año 1941, se tomó la decisión de lanzar la producción del BSh-2, pero con el motor AM-35A, y además en cuatro fabricas a la vez. Según la Resolución del NSK del 7 de diciembre y la Orden del NKAP de 9 de diciembre, la producción en masa del Shturmovik comenzó en las fábricas ¹18 (ciudad de Vorónezh), ¹35 (Smolénsk), ¹380 y ¹381.

 

Cinco días mas tarde Shakhurin firmó la orden sobre el inicio de la producción en serie del BSh-2 con el motor AM-35A en la planta ¹18, pero en versión monoplaza y con la denominación “IL-2”. El armamento incluía dos cañones MP-6 (23mm) con alimentación por cinta (150 proyectiles para cada cañón), dos ametralladoras ShKAS (7.62mm) con un total de 1.500 cartuchos y ocho lanzaderas de cohetes RO-132 (estas últimas podrían ser sustituidas por el RO-82) más 400kg de bombas en carga normal y 600kg en sobrecarga.

 

Los IL-2 de las primeras series en el aeródromo de la fábrica ¹18. Verano de 1941.

 

Simultáneamente junto con la organización de la producción a gran escala del IL-2, mediante la Resolución del SNK del 15 de diciembre se debían crear cinco bases industriales para la fabricación de cascos blindados:

 

1) en Leningrado, en la fábrica de Izhora del NKSudprom, en colaboración con la fábrica de Kirov de NKTM;

 

2) en Podolsk, en la fábrica de Ordzhonikidze, en cooperación con la fábrica "Octubre Rojo" de NKChM y la fábrica de Izhora;

 

3) en Stalingrado, en la fábrica ¹264 “Astillero del Ejercito Rojo” de NKSudprom en colaboración con la fábrica “Octubre Rojo” de NKChM;

 

4) en Vyksa (Región de Gorki), en la fábrica “DRO” (Equipos de Trituración y Molienda) de NKTM en cooperación con la fábrica de Kulebaky de NKSudprom y la fábrica siderurgica de Vyksa de NKChM;

 

5) en Zaporozhye, en la fábrica “Kommunar” de NKSredmash en colaboración con la fábrica de Mariupol de Lenin y la fábrica de Dzerzhinsky de NKCHM. 

 

Mediante la Orden del NKAP de 27 de diciembre, la fábrica ¹30 fue liberada de la producción de los IL-2 y tenia que entregar todo el equipo productivo y los componentes y partes restantes de los IL-2 a la fábrica ¹381.

 

En relación con los exitosos resultados de las pruebas de fábrica del IL-2 experimental monoplaza con el motor AM-38, mediante las órdenes del NKAP del 7 de enero y del 14 de febrero de 1941, el avión entraba en producción en las cuatro fábricas, destinadas para su producción en serie. Al mismo tiempo, con el fin de garantizar la intercambiabilidad de las partes de los IL-2, la fábrica ¹18 se asignaba como "patrona". Es decir, todas las fábricas debían construir los IL-2 usando los dibujos de la fábrica ¹18, y cualquier cambio en la estructura del avión o en el proceso productivo sólo podían hacerse con la autorización de Comisariado de la Industria Aeronáutica.

 

El incumplimiento de este requisito se clasificaba como un “delito que perjudica al Estado y debilita la capacidad defensiva del país...”.

 

El 17 de enero de 1941 los directores de las fábricas de serie fueron obligados a producir los IL-2 con dos cañones ShVAK (400 proyectiles) hasta el momento en que comience una producción estable de los cañones de 23 mm.

 

A finales de marzo de 1941 para producir los IL-2 decidieron implicar a la fabrica ¹43 de Kiev, el cual según los planes iniciales tenia que fabricar los cazas MiG-3. Según el plan de producción, hasta el final del año esta fábrica debería construir 50 unidades de IL-2, pero los ucranianos no construyeron ni un solo avión.

 

A partir del 15 de abril, se asignaron fondos para financiar la producción en el año 1941 de 1.785 unidades de IL-2, de los cuales: la fábrica ¹18 debía ensamblar 1.170 unidades, la ¹35 – 150 unidades, la ¹380 y la ¹381 - 165 y 300 unidades, respectivamente.

 

Debido a la mala organización de la producción y de los suministros de componentes por parte de los subcontratistas, así como debido a que “las plantas de ensamblaje no disponían de un número suficiente de trabajadores con preparación adecuada, capaces de efectuar el montaje y el ensamblaje de los IL-2, así como de instrumentos de medición y otros equipos”, el plan de producción de los IL-2 no fue cumplido.

 

A finales de mayo ni la fábrica ¹380, ni la ¹381, ni la ¹35 lograron fabricar ni un solo IL-2: “...la producción de aviones aún no ha comenzado, la fabricación de maquinaria y aparejos aun no ha terminado”.

 

Después de la reunión de los vicecomisarios del Comisariado de la Industria Aeronáutica, celebrada el 16 de junio, en la cual se trató el tema “sobre la orden del camarada Stalin de producir 50 aviones por día”, los directores de las fábricas de Leningrado fueron convocados a una reunión en el NKAP que tenia que celebrarse el día 23 de junio, en la cual tenían que informar “sobre los preparativos para la producción de aviones IL-2”. Pero no pudo ser: comenzó la guerra.

 

A pesar de que mediante la orden del NKAP del 12 de abril de 1941 la fábrica ¹18 fue liberada del programa de producción de aviones DB-3F y todo su esfuerzo tenia que ser concentrado en la producción de los IL-2, incluso a costa de la producción del bombardero Er-2, el plan productivo no fue cumplido ni en marzo ni en abril.

 

El director interino de la fábrica (el director M.B. Shenkman en este momento estaba enfermo) que era el jefe de la producción, A.A. Belianskiy, y el ingeniero jefe de la planta, N.D. Vostrov, “por el fracaso del cumplimiento de los plazos de la producción de aviones Er-2 y IL-2” recibieron una amonestación por parte de Shajurin. Pero esto sirvió de poco, ya que en vez de una producción diaria de 5-6 aviones (comenzando a partir de mayo 15), solamente se producían 3-4.

 

La delegación militar de recepción de aviones durante el marzo y abril solo recibió 17 aviones IL-2 en lugar de 130 (tal y como estaba previsto), y en el mes de mayo solo 74 en vez de 110.

 

Como resultado, el plan del rearme de VVS KA con los nuevos aviones, aprobado el 25 de febrero de 1941 mediante el decreto del Comité Central del VKP (b) y del SNK “sobre la reorganización de las Fuerzas Aéreas del Ejército Rojo”, no se cumplió. El Jefe del GU VVS KA (Dirección General de VVS KA) General P.F. Zhigarev el 26 de mayo informó al Comisario de Defensa, Mariscal Timoshénko: “el plan del rearme de VVS con los nuevos aviones fue frustrado por culpa del incumplimiento de suministro por parte de la industria aeronáutica...”.

 

A lo largo del mes de junio la fábrica ¹18 solo pudo entregar a los militares 158 IL-2 (de los cuales 83 fueron entregados para el 20 de junio, dos días antes del comienzo de la guerra). Las fábricas restantes no fueron capaces de cumplir el plan de producción de los IL-2. Hemos de señalar que el primer IL-2 de serie, entregado por la fábrica ¹18, fue dotado de dos cañones modificados de 23mm, MP-6, mientras que el segundo fue dotado de dos cañones VYa-23.

 

Ambos tipos de cañones tenían alimentación por cinta y llevaban 150 proyectiles por cada uno. En el tercer avión de serie fueron instalados dos cañones ShVAK, en el cuarto - dos cañones SG-23 (Salishchev-Galkin de 23mm) y a partir del quinto avión solamente se instalaban los cañones ShVAK (210 proyectiles por cada cañón).

 

Además, en todos los aviones de serie se mantuvieron dos ametralladoras ShKAS (1.500 cartuchos) y se instalaban 8 lanzaderas de cohetes RO-132 (o RO-82). La carga de bombas se mantuvo la misma: 400kg (600kg en régimen de sobrecarga).

 

En comparación con el prototipo que había pasado las pruebas de fábrica y también las pruebas estatales, en los IL-2 de serie en la cabina del piloto se instalaba el cristal blindado (o coraza transparente, como lo llaman) de 64mm, la K-4, (en lugar del plexiglás), mientras que en la parte móvil de la cabina se usaba el plexiglás y se instalaban los laterales metálicos. A destacar que las ventanillas laterales frontales de la parte móvil de la cabina también eran móviles, lo que hacía posible abrir el cierre desde fuera. El cristal blindado también se instalaba detrás de la cabeza del piloto. El peso total de las piezas blindadas ascendía a 780kg. Las cubiertas blindadas con "branquias" de ventilación detrás de los tubos de escape de nuevo fueron sustituidas por las ventanas de salida blindadas (las que se propusieron inicialmente).

 

El primer IL-2 de serie despegó por primera vez por la mañana del 10 de marzo, diez días antes de finalizar las pruebas estatales del avión experimental. Lo pilotó el jefe del LIS (Estación de Vuelos de Prueba) de la fábrica, el Mayor K.K. Rykov. A partir del 21 de marzo de 1941, en base al Decreto del SNK y del Comité Central del VKP (b) del 4 de abril de 1941, en NIP AV VVS (Polígono de Investigación Científica del Armamento Aéreo de VVS) se llevaron a cabo pruebas de vuelo comparativas, con el fin de comparar los IL-2 de serie usando cañones VYa-23 y MP-6. Debido a importantes deficiencias estructurales, tanto en los propios cañones como en sus cureñas, las pruebas se retrasaron hasta mayo. Ambos cañones pasaron satisfactoriamente las pruebas de vuelo, sin presentar ninguna ventaja sustancial uno frente al otro. Los datos básicos de ambos cañones fueron también casi idénticos. La Comisión Estatal sólo destacó el retroceso excesivo del MP-6. Hubo incluso un intento de determinar la fuerza de retroceso de ambos cañones, pero fue infructuoso. No hubo quejas de los pilotos por la excesiva fuerza de retroceso de ambos cañones cuando realizaron disparos en el aire.

 

Tras haber valorado cuidadosamente los pros y los contras, la Comisión Estatal recomendó el cañón VYa-23 para suministrarlo a la VVS. El hecho es que el cañón de Taúbin (MP-6) ya tenía su reputación bastante “manchada”. La implantación en la producción en masa del MP-6 en las fábricas del NKV (Comisariado Popular del Armamento) procedía con dificultades, y la calidad de los cañones dejaba mucho que desear. En todo el tiempo de la producción en serie de este cañón, ni uno solo MP-6 fue admitido por la comisión militar de admisiones. Fue por eso que a principios de mayo en una reunión con el Secretario del Comité Central del VKP(b) Malenkov, se criticó con mucha dureza la situación entorno a este cañón, y se propuso una profunda revisión de todos los cañones MP-6 ya fabricados para comprobar su fiabilidad y su facilidad de producción desde el punto de vista del proceso tecnológico. Se propuso retirar el cañón de la producción en serie. En ese mismo momento fueron cancelados todos los trabajos relativos al cañón SG-23. Durante las pruebas en el polígono de tiro en un LaGG-3, efectuadas entre 23 y 26 de abril, el cañón SG-23 mostró resultados poco satisfactorios. Como resultado, la elección se hizo a favor del cañón de Volkov-Yartsev (VYa-23).

 

Mediante la orden de Shakhurin del 21 de mayo, al jefe de la 10ª Dirección General del NKAP, B.N. Tarasevich, le fue encargado a partir de noviembre de 1941 garantizar la fabricación de todos los aviones IL-2 solamente con los cañones VYa-23. En agosto estaba previsto fabricar 25 IL-2 con cañones VYa-23, en septiembre - 50, y octubre - 100 aviones.

 

Con el comienzo de la guerra, las fábricas de Leningrado ¹380 y ¹381 en el mes de julio pararon su actividad y fueron evacuadas a Nizhny Tagil, donde se fusionaron en una sola, recibiendo la matricula ¹381. Las fábricas de Kirov y de Izhora durante una temporada siguieron produciendo los cascos blindados para los IL-2, pero no por mucho tiempo.

 

El 23 de agosto el Comité de Defensa adoptó una decisión para iniciar la producción en serie del IL-2 en la fábrica de Kúybyshev ¹122, la cual fue recientemente organizada en base a cinco fábricas que se encontraban en fase de construcción. Cuatro días más tarde la producción de IL-2 se comenzó a desplegar también en la fábrica de Moscú de Stalin ¹1. Además, los IL-2 tenían que fabricarse simultáneamente con los MiG-3. Sin embargo, la fábrica ¹122 no se pudo poner en marcha. A principios de octubre, hacia Kuibyshev fueron enviadas las fábricas ¹1 y ¹24 (esta ultima fabricaba motores AM-38). La ¹1 fue enviada al territorio de la fábrica ¹122, mientras que la ¹24 al territorio de la ¹337. Poco después, todas las fábricas, que “se asentaron” en el complejo industrial de la ¹122 fueron fusionadas en una sola, la ¹1.

 

La organización de la producción de los IL-2 y de sus motores en las nuevas fábricas se estaba produciendo simultáneamente con la construcción de las mismas y sin haberse completado su dotación de maquinas. Por lo tanto, ni la fábrica ¹381, ni la ¹l fueron capaces de alcanzar una producción sostenida de los IL-2. Al mismo tiempo disminuyó la producción de los motores AM-38.

 

IL-2 AM-38 de serie con cañones ShVAK de la fábrica ¹381, numero de serie ¹381355, primavera de 1941.

 

IL-2 AM-38 de serie con cañones ShVAK de la fábrica ¹18. Verano de 1941.

 

Prácticamente el único proveedor de los IL-2 entre el verano y otoño de 1941 fue la fábrica de Voronezh ¹18 (de Voroshilov), pero debido a la evacuación a Kuibyshev, el 5 de noviembre esta fábrica detuvo su producción. Según los documentos del NKAP, en julio de 1941 fueron construidos 310 IL-2, en agosto – 356, en septiembre – 341, en octubre - 234, y en noviembre sólo se construyeron tres aviones. De este total, a la fábrica ¹18 le corresponden 1.230 IL-2.

 

La fábrica ¹1 entre septiembre y noviembre construyó solo dos IL-2, y la fábrica ¹381 solo 12. El suministro de los IL-2 al ejército operativo se redujo drásticamente. En estas circunstancias, el Comité de Defensa decide comenzar a fabricar el IL-2 con el motor refrigerado por aire M-82, el cual podría producirse en cantidades suficientes en la fábrica de motores ¹19 en Perm. Mediante el Decreto del GKO (Comité Estatal de Defensa) del 19 de noviembre de 1941, la producción en serie del IL-2 M-82 tenía que comenzar en la fábrica de Perm ¹135 y la ¹381 de Nizhny Tagil.

 

Las entregas de los IL-2 M-82 al ejército tenían que comenzar a partir de febrero de 1942. Una semana más tarde al director de la planta ¹21, T.Tretiakov, le ordenaron parar de inmediato la producción de los MiG-3 y concentrarse plenamente en la producción del IL-2 AM-38.

 

La producción de los IL-2 en la fábrica ¹18 pudo ser reanudada solamente a partir de 10 de diciembre. La producción diaria durante este mes oscilaba entre 1 y 3 unidades. Y hemos de destacar que los primeros aviones eran ensamblados usando el stock ya fabricado, traído desde Voronezh.

 

Una situación especialmente difícil se planteó en la fábrica ¹1, porque allí no había absolutamente ningún stock de piezas de los IL-2. Todo tenía que hacerse desde cero. Con el increíble esfuerzo de sus empleados, a finales de diciembre pudieron ensamblar a tres IL-2.

 

Hay que destacar, en qué condiciones se estaba implantando la producción de los IL-2. Prácticamente ningún taller del nuevo complejo industrial de fabricas de Kuibyshev tenía techo, por no hablar de la calefacción y otros servicios. Los tornos fueron instalados al aire libre. Mientras tanto, en noviembre de 1941 la temperatura del aire llegaba a -30ºC e incluso mas bajo. Y encima había viento. No se podía tocar con las manos desnudas los mandos de los tornos: las manos se pegaban al metal. En los talleres se encendían hogueras, usando barriles de hierro, las planchas metálicas, los agujeros en el suelo. A estas hogueras por turnos se acercaban los trabajadores, para calentarse y luego seguir trabajando con los tornos cubiertos de hielo y nieve. Tras finalizar la jornada laboral, los trabajadores se quedaban en los mismos talleres, dado que muchos vivían allí mismo. En los talleres se organizaban “zonas para dormir”. No había comedores. En su defecto, en los talleres había puntos de reparto de comida caliente, allí mismo se repartía el pan, la sopa y el agua caliente. Sin embargo, los trabajadores cometían hazañas laborales masivas. Basta con recordar el montaje de la enorme prensa “Birdsboro”: el peso de algunas de sus piezas alcanzaba 70 toneladas, pero la prensa fue montada y ajustada en tan sólo 25 días. En tiempos de paz, esta misma prensa necesitó seis meses para ser montada.

 

La construcción del aeródromo cerca de los complejos industriales solamente acababa de empezar. La pista se llenaba de nieve constantemente pues no había maquinas quitanieve. En las fábricas no había equipos y maquinaria necesaria para poder organizar el funcionamiento de las LIS (estación de vuelos de prueba); estas estaciones eran necesarias para probar los aviones construidos y realizar su entrega. En estas condiciones, mediante la resolución conjunta de la VVS y del NKAP se había decidido efectuar la recepción de los IL-2 por parte de la comisión militar, efectuando pruebas en tierra de todos los sistemas del avión; a continuación los aviones se desmontaban parcialmente, se cargaban en plataformas ferroviarias y se enviaban a Moscú, donde una vez más ensamblados de nuevo, tenían que ser probados en el aire y luego ser definitivamente admitidos por el ejercito.

 

Mientras tanto, en los frentes se libraban fieras batallas y las tropas de tierra más que nunca necesitaban el apoyo de los IL-2, cuya falta era catastrófica. Incluso se decidió retirar los IL-2 de los regimientos de reserva (los ZAP, eran de entrenamiento) y entregarlos para dotar a los regimientos que iban al frente.

 

La dramática situación se refleja claramente en el contenido del telegrama de Stalin, enviado el 23 de diciembre de 1941 a los directores de las fábricas ¹1 y ¹18, Tretiakov y Shenkman: “Ustedes han fallado a nuestro país y a nuestro Ejército Rojo. Ustedes aun no han comenzado a fabricar los IL-2. Los aviones IL-2 ahora son tan necesarios para nuestro Ejército Rojo como el aire, como el pan. Shenkman entrega un IL-2 diariamente, mientras que Tretiakov entrega uno o dos MiG-3 al día. Esto es una burla de nuestro país y del Ejército Rojo. Nosotros no necesitamos a los MiG, nosotros necesitamos a los IL-2. Si la fabrica ¹18 tiene intenciones de buscar falsas excusas mintiendo al país y fabricando un solo IL-2 al día, esta profundamente equivocada, y sufrirá el castigo. Os pido no hacer perder la paciencia al gobierno y os exijo que incrementen la producción de los IL-2. Les advierto por ultima vez. Stalin”.

 

Al día siguiente, la fábrica ¹18 envió a Moscú un telegrama: “Su justa y dura evaluación de nuestro pobre desempeño fue puesta en conocimiento a toda la plantilla. De conformidad con sus instrucciones telegráficas le informamos, que a finales de diciembre la fábrica llegará a construir tres aviones diariamente. A partir de 5 de enero se van a fabricar cuatro aviones. A partir del 19 de enero serán seis aviones. Desde 26 de enero serán siete. La principal razón del retraso de la producción radica en que nos ubicamos en la parte inacabada de la fábrica. En este momento, esta aun sin terminar la planta de los talleres de fabricación de módulos, la herrería, la planta de los talleres de estampado, la estación del compresor. Falta calefacción, aire a presión, oxígeno, y suficientes viviendas para los trabajadores. Pedimos su ayuda para agilizar la terminación de la construcción de la fábrica y para acelerar el suministro de piezas acabadas y de materiales. También le rogamos obligar a las organizaciones pertinentes para que nos movilicen a los trabajadores que nos faltan y para mejorar nuestra alimentación. La plantilla de la fábrica se compromete a resolver de inmediato nuestro vergonzoso atraso”.

 

Ya el 29 de diciembre a las 13:00 horas a Moscú fue enviado el tren con 29 IL-2. Llegó a la capital al cabo de dos días. Otros ocho días duró la operación de ensamblaje, de vuelos de prueba y de entrega de los aviones a los pilotos del 299º ShAP (Regimiento Aéreo de Asalto). El 15 de enero a la fábrica de Moscú ¹22 llegó otro tren con los IL-2. Éstos se usaron para reforzar al 61º ShAP. La entrega de los IL-2 a los regimientos operativos era organizada por M.M. Myasoedov, el cual era representante de la Dirección de VVS KA.

 

Más adelante, una vez en las fábricas ¹1 y ¹18 comenzó el correcto funcionamiento de las LIS (estaciones de vuelos de prueba), dejaron de enviar a los IL-2 en trenes a Moscú.

 

A mediados de enero de 1942 se analizó la situación entorno a la producción de los IL-2, y se decidió disolver a la fábrica ¹135, ya que en aquel momento estaba claro que esta no podrá organizar una producción estable por sus propios medios. En su lugar, al programa de la producción de los IL-2 fue incorporada la fábrica moscovita ¹30, creada el 17 de diciembre de 1941 en el territorio abandonado de la fábrica ¹1. Al mismo tiempo, para asegurar su funcionamiento constante, en el mes de marzo en el territorio abandonado de la evacuada fábrica ¹24 fue establecida la fábrica de motores ¹45.

 

Poco antes, mediante el decreto del GKO del 25 de diciembre, en la ciudad de Podolsk en el territorio de la evacuada fábrica de maquinas de Ordzhonikidze fue creada la fábrica ¹125, destinada a producir los cascos blindados para los IL-2. Una fábrica idéntica, la ¹207, se estaba creando en Kuibyshev, en base a la fábrica mecánica de la Construcción Especial. Para dotarla de personal, fue empleada la plantilla de la ya evacuada fábrica de Podolsk.

 

Taller de ensamblaje de cascos blindados para los IL-2, fábrica ¹207.

 

Inicialmente, los cascos blindados se fabricaban en base al stock ya existente, evacuado desde Leningrado y Podolsk. Más adelante la producción de las placas blindadas se organizó en la fábrica Metalúrgica de NKChermet, en Novokuznétsk. 

 

Por último, mediante el decreto del GKO del 26 de abril 1942, la producción de los IL-2 en la fábrica ¹381 fue parada para empezar a producir los cazas La-5.

 

De esta forma, para el verano de 1942 se formaron dos bases industriales de producción de los IL-2: la de Moscú (las fabricas ¹30, ¹45 y ¹125) y la de Kuibyshev (las fabricas ¹1, ¹18, ¹24 y ¹207).

 

A lo largo de la producción de serie de los IL-2, en su diseño se introdujeron varios cambios, relacionados tanto con la adaptación de las tecnologías de producción a las condiciones locales, como relacionados con las mejoras de los defectos y deficiencias, identificadas a lo largo de las batallas.

 

Así, ya en el verano de 1941 el ala totalmente metálico se comenzó a transformar en un diseño mixto: los largueros eran de metal, igual que el centroplano seguía siendo metálico, pero el revestimiento, los largueros y las costillas de la parte desmontable del ala estaban hechos de madera contrachapada y de madera maciza, pero estas piezas en una parte de los aviones se seguían haciendo de duraluminio.

 

En el invierno de 1941 – 42, debido a la falta de maquinas quitanieve y de apisonadoras para dejar en condiciones las pistas de aterrizaje, los IL-2 se comenzaron a usar con los esquís no plegables. La instalación de estos esquís aumentó el peso de vuelo en 69kg y provocó la reducción de la velocidad máxima en 74  - 77km/h. En más de 170km se redujo el alcance de vuelo. Una reducción tan notable de las características de vuelo, naturalmente, fue un factor preocupante para los pilotos. Por ejemplo, el informe del comandante del 312º ShAP, Podpolkovnik Pomortsev, constaba: "... las tripulaciones están muy preocupadas cuando les toca pilotar el avión con los esquís. El aumento de velocidad es un requisito necesario en caso de encontrarse con los cazas enemigos. La velocidad sin esquíes era satisfactoria...”.

 

IL-2 con esquís no plegables. Pruebas estatales, enero de 1942.

 

IL-2 con esquís no plegables. Vista de frente.

 

Poco después para el IL -2 se diseñaron esquís plegables, los cuales reducían la velocidad de vuelo en unos 10-12km/h. Sin embargo, su fabricación duró poco, porque en ese momento se decidió volar sólo con el tren con ruedas.

 

IL-2 con esquís plegables antes de efectuar el despegue, febrero de 1942.

 

IL-2 con esquís plegables en vuelo.

 

Consta que en el año 1942, para poder operar desde aeródromos en mal estado (con barro y agua), se estuvo construyendo un IL-2 con un tren de orugas, diseñado por Chechubalin, pero por el momento no se pudo localizar documentación sobre el avance de este proyecto.

 

La parte de cola del fuselaje inicialmente se fabricaba tanto completamente metálica, como con elementos de madera, pero a partir del verano de 1942, casi en todos los IL-2 se comenzó a utilizar madera (por falta de duraluminio).

 

Mediante una resolución especial del NKAP y VVS, para reducir las perdidas, en todos los IL-2, expedidos por las fábricas hasta el 1 de junio de 1942, durante las reparaciones de recuperación los talleres de campo debían reforzar la parte de cola mediante la colocación a lo largo de todo el fuselaje cuatro largueros exteriores, hechos de duraluminio: dos arriba y dos abajo. Los largueros se fijaban al fuselaje mediante remaches junto con la cinta de fijación. En las fábricas de serie el refuerzo de la cola se efectuaba mediante la inclusión de seis largueros interiores y aumentando el grosor del revestimiento mediante adición de varias capas de hojas de madera fina.

 

IL-2 AM-38 de serie con cañones VYa-23 de la fábrica ¹18. Privamera de 1942.

 

La coraza transparente (cristal blindado) de 64mm detrás de la cabeza del piloto fue sustituida por un blindaje metálico de 12mm. El blindaje adicional (6mm) se instaló encima del depósito trasero y en la cubierta móvil de la cabina, sobre la cabeza del piloto (5mm). Además, la chapa de duraluminio sobre el motor fue reemplazada por una lámina blindada de 5mm de grosor. El peso total del blindaje se incrementó hasta alcanzar 811kg.

 

Desde principios de 1942, en lugar de la coraza de aviación AB-1 se empezó a producir la coraza AB-2, con un menor contenido de níquel (2 veces) y de molibdeno (3 veces), pero esta coraza tenia la misma resistencia frente a los impactos que la AB-1.

 

En septiembre y octubre de 1941 en la fábrica en Leningrado K-4 se desarrolló la tecnología de fabricación de cristales blindados en base a cristal de silicato no templado y sin emplear la stalinita, cuya falta era más que notable. Por su resistencia y transparencia el nuevo cristal blindado era totalmente compatible con los requisitos de VVS, con lo que éste se puso a fabricar en masa.

 

Hay que decir que este invento supuso enormes ahorros de los fondos públicos. Si el juego de cristales blindados en base a stalinita para un solo IL-2 costaba 14.000 rublos, el juego de cristales hecho en base a silicato no templado costaba sólo 4.000 rublos.

 

Los soportes plegables del tren de aterrizaje se comenzaron a fabricar de tubos soldados, en lugar del diseño remachado, lo que incrementó su resistencia. La reserva de combustible fue incrementada en 70kg gracias al aumento de la capacidad del depósito trasero. Se instaló el segundo lanzador de bombas eléctrico ESBR-3p con el control automático activable por un botón, ubicado en la palanca del avión; realizaron una distribución más racional de los equipos de radio.

 

Para reducir el riesgo de incendio cuando los tanques de combustible eran perforados, en el avión se montó el sistema de llenado de depósitos por dióxido de carbono (CO2). El depósito del dióxido de carbono líquido tenía 2 litros de capacidad y se llenaba a una presión de 150atm; se ubicaba dentro del fuselaje y se conectaba por tuberías con cada uno de los tanques de combustible. La llave de paso del dióxido de carbono se abría por el piloto después del despegue, y se mantenía abierta durante todo el vuelo.

 

Desde el verano de 1942 se comenzó a instalar el filtro de polvo “TsAGI” a la toma de aire del motor. La apertura y el cierre de las persianas del filtro se efectuaban de forma automática mediante una cuerda metálica, conectada a la pata derecha del tren de aterrizaje. La razón de la aparición del filtro fue la rotura masiva de los motores AM-38 por un uso intensivo en los aeródromos de tierra.

 

El filtro “TsAGI” en un IL-2

 

La ausencia en los IL-2 de los filtros de aire hizo que el polvo del aeródromo penetrara sin obstáculos en el carburador, en el compresor y en los cilindros del motor. Mezclándose con el aceite del motor, el polvo se convertía en una masa abrasiva, que rascaba y estropeaba la lisa superficie de los cilindros y de los anillos de los pistones. Como resultado, los motores comenzaban a desprender humo y a estropearse. Sólo en la 1ª Brigada de Reserva del Coronel D.I. Podolsky, en junio de 1942, por esta causa fueron “inmovilizados” 250 IL-2.

 

En las mismas fechas el colimador PBP-1b fue reemplazado por un simple visor mecánico con anillas, el VV-1, diseñado por G.K. Vasilyev (SKO, fabrica ¹18). El visor tenía un punto de mira, fijado en el capó del motor, y una rejilla, puesta en el cristal frontal de la cabina. Al mismo tiempo, en el capó del avión se ponían marcas especiales, cuyo objetivo era apuntar a la hora de efectuar el bombardeo en vuelo horizontal y a una altitud de hasta 300m.

 

 

Marcas en el cristal blindado (a) y en el cahó blindado (b) de un IL-2 para efectuar el bombardeo horizontal, y el colimador VV-1: 1- rejilla; 2- punto de mira.

 

En julio de 1942 se desarrolló el llamado “mecanismo temporal del shturmovik”, el VMSh-2. Su finalidad era aumentar la precisión de bombardeo en vuelo horizontal y en picado. Sin embargo, este mecanismo no tuvo éxito entre los pilotos, dado que el rango de altitudes era limitado, además de que la regulación de las altitudes era discreta.

 

El bombardeo en vuelo horizontal usando el VMSh-2 se podría hacer desde altitudes de 70, 100, 200, 300m y más (todos los múltiplos de 100m), mientras que el bombardeo a la salida del picado solamente desde 400m, aunque la entrada en picado se efectuaba desde altitudes diversas (desde 600m hasta 1.200 m). Esto se traducía en una excesiva monotonía de tácticas de combate cuando los IL-2 actuaban sobre el objetivo, y en consecuencia el enemigo causaba a los IL-2 demasiadas pérdidas, principalmente con su artillería de pequeño calibre.

 

El otoño de 1942 se efectuó la modernización de los sistemas de bombardeo. Con el objetivo de facilitar el mantenimiento de los aviones, de la lista del armamento del IL-2 fueron retirados los KMB (cassetes para pequeñas bombas) y los portabombas para el anclaje de bombas de 250kg y de equipos químicos especiales (VAP-250 y UHAP-250). Los calibres de las bombas y de equipos químicos, así como el sistema de su lanzamiento y activación (pirotécnicos y mecánicos) no sufrieron modificaciones. Solamente se había modificado el método de carga de las bombas.

 

Pequeñas bombas de entre 1 y 25kg de calibre se comenzaron a cargar directamente en las bodegas del avión, colocándose sobre las tapas de la bodega a través de las ventanas especiales, hechas en la parte superior del ala.

 

Para el anclaje de bombas de calibre 50kg y 100kg, en el interior de la bodega dejaron los portabombas Der-21, pero las tenazas que servían para evitar el movimiento de las bombas se habían suprimido: su función era cumplida por las paredes inclinadas de la bodega.

 

Para las bombas de calibre 50, 100 y 250kg, así como para el anclaje de equipos químicos, se colocaban cierres exteriores MDZ-40, los cuales se montaban en las costillas inferiores del centroplano. Al mismo tiempo, para las bombas de 50kg y 100kg se dejaron las horquillas plegables, mientras que para las bombas de 250kg y los equipos químicos hicieron horquillas fácilmente extraíbles.

 

Desafortunadamente, la organización de la producción en masa de los IL-2 y de los motores AM-38 en las nuevas fabricas fue acompañada de un fuerte deterioro en cuanto a la calidad de su fabricación y del acabado exterior, lo que afectó seriamente a las características de vuelo de las aeronaves, así como complicó su uso y mantenimiento en las unidades operativas y provocaba numerosos accidentes.

 

Por ejemplo, de un total de 20 IL-2 producidos por la fábrica ¹1, los cuales fueron enviados a la 1ª Brigada de Reserva en febrero de 1942, en todos los aviones se detectaron roturas de los remaches y las roturas del revestimiento a lo largo de la línea del remachado en el borde de ataque del alerón; en 2 de los aviones los cojinetes de fijación de alerones se habían caído de la clavija, en uno de los IL-2 se había arrancado el contrapeso del alerón junto con el revestimiento, y en otro IL-2 se rompieron los remaches en la zona de fijación del revestimiento al larguero del alerón.

 

Por otra parte, el 22 de febrero durante el despegue de uno de los IL-2 se rompió uno de los esquís, separándose el rail del soporte de fijación al sistema de amortiguación del tren, debido a la destrucción de los largueros del esquí. Cuando fueron inspeccionados los 19 IL-2 restantes, se detectaron grietas en el revestimiento de los esquís y el aflojamiento del sistema de fijación a los largueros de los esquí (el tren de los esquís era no retráctil).

 

Es destacable que todos estos defectos se encontraban en los aviones con pocas horas de vuelo: habían realizado solamente entre 3 y 16 horas. El Jefe de la Inspección de VVS, Coronel V.I. Stalin, en su informe con fecha de 25 de febrero, enviado al Comandante de VVS General Zhigarev y al Secretario del Comité Central del VKP(b) Malenkov, dijo:

 

En esencia, los aviones de la fabrica ¹1 hasta la fecha de hoy no pueden ser enviados al frente debido a su baja calidad de fabricación, y por lo tanto en estos momentos se están enviando como aviones de entrenamiento, acabando todos en los regimientos de reserva (ZAP)... Los aviones vienen con tales defectos que no solamente no son aptos para ser enviados al frente, sino que incluso en los regimientos de reserva apenas se usan.... A grandes rasgos, los aviones de la fábrica ¹1 no garantizan la seguridad de vuelos, de modo que en la actualidad los vuelos con estos aviones son temporalmente suspendidos”.

 

A esto habría que añadir que los motores AM-38 también tenían muchos defectos de fabricación y no alcanzaban el número de horas de trabajo establecidas. Su desgaste prematuro provocó una rápida acumulación de material defectuoso en las unidades del frente, frustrando la actividad bélica y aumentando la siniestralidad.

 

En julio de 1942, el Jefe de la Dirección de Explotación Técnica de VVS KA, el General-Mayor F.N. Shulgovskiy informó al Ingeniero Principal de VVS, General Leytenant A.I. Repin, que en los 5 meses del año1942 se estropearon 97 motores AM-38. En promedio, el motor llegaba a funcionar entre 20 y 50 horas, y sólo una pequeña parte llegaba a durar el tiempo establecido. La fábrica ¹24 cada mes presentaba los motores AM-38 para pasar las pruebas de 100 horas de funcionamiento, pero ninguno de ellos pudo pasar las pruebas de 100 horas, “a pesar de que la vida útil del motor era de 150 horas”. Solamente un AM-38 de serie alcanzó las 50 horas de funcionamiento en el stand.

 

Hasta la fecha de 1 de junio, por culpa de los motores AM-38 y el M-105 en las unidades de VVS se produjeron 31 catástrofes, 36 averías y 36 roturas de aviones, fueron registrados 104 aterrizajes forzosos, hubo 112 averías en los motores, y 141 casos de desmontaje prematuro del motor. Las averías masivas de los motores no solo tuvieron lugar en el frente, sino también en las fábricas de aviones y de motores del NKAP.

 

A comienzos de julio en el frente y en los regimientos de reserva (ZAP) había 579 aviones modernos que podían ser empleados en combate y que estaban parados a causa de falta de los motores; había otros 122 aviones sin hélices, y se había acumulado 1.364 motores que requerían ser reparados.

 

Para poner orden en el parque de motores de VVS KA, el General Shulgovskiy consideró necesario forzar la producción de las piezas de repuesto que más faltaban, para acelerar la reparación de los motores que estaban fuera de servicio: “Lo que esta haciendo el NKAP en relación a las piezas de repuesto para los motores es totalmente insignificante, y desde luego, no va a resolver el problema de la puesta en servicio de los aviones inoperativos. Para un trabajo bélico ininterrumpido debe existir al menos el mínimo fondo de reposición de motores operativos, el cual por el momento no esta disponible en VVS”.

 

El análisis de los documentos demuestra que la mala calidad de fabricación de los IL-2 estaba condicionada no sólo por la llegada a las fábricas de gran cantidad de trabajadores poco cualificados, sino también por la inexistencia de representantes militares que se encargaban de la recepción de piezas en las plantas de componentes y en los talleres de tratamiento mecánico de las propias fabricas de aviones, así como en las fabricas de los proveedores terceros que suministraban los componentes a las fabricas de aviones. Por esta razón, los representantes militares no podían influenciar de manera significativa en la calidad de los aviones ensamblados, ya que la calidad venia condicionada por los fabricantes de componentes que se encontraban en las etapas iniciales de la cadena del ciclo productivo. Los representantes militares solamente efectuaban la aceptación final de los IL-2, los que ya estaban ensamblados. Los pilotos de las representaciones militares trabajaban junto con los pilotos de fábrica y no efectuaban vuelos secundarios tras los vuelos efectuados por los pilotos de fábrica.

 

Como consecuencia, muchos de los IL-2 no lograban llegar hasta el frente, sufriendo averías y catástrofes durante el traslado desde las zonas de formación de los regimientos hacia el frente. Mientras que en los frentes el porcentaje de los IL-2 inoperativos (por estas fechas) llegaba a alcanzar un 30 o un 40% (por todas las causas).

 

Acerca de la reducción de la calidad de los motores y aviones, en la primera mitad de 1942 el Ayudante del Jefe de la Inspección de VVS para los asuntos de explotación y reparación, el ingeniero Coronel Bugrov informó al Coronel V.I. Stalin: “El principal causante de problemas en el funcionamiento de las fabricas del NKAP es la prioridad de aumentar la cantidad de aviones fabricados, olvidando de la calidad de fabricación... La dirección del Comisariado de la Industria Aeronáutica y de las propias fábricas centra toda su atención en aumentar la producción, mientras que los problemas de calidad se quedan al margen; en las fábricas se hace poco para solucionar los defectos, los defectos comienzan a producirse en masa, las unidades operativas en el Frente reciben aviones de mala calidad, lo que hace disminuir su efectividad en combate”.

 

A pesar de numerosas quejas procedentes de las unidades operativas, y de las exigencias de las autoridades inspeccionadoras y responsables de compras de VVS KA, el Comisariado de la Industria Aeronáutica en la práctica hizo poco para mejorar la calidad de los aviones y de los motores. Para el mando de VVS en aquel momento la calidad no era una cuestión prioritaria. La situación que había aquel entonces en el frente puso las prioridades: en la zona de Stalingrado primero había que resolver el problema de la cantidad, garantizando la reposición de aviones nuevos y de pilotos, y acumulando suficientes reservas para llevar a cabo esta operación.

 

La situación “explotó” en la primavera de 1943, cuando las tendencias negativas que sufría la capacidad combativa del parque de los IL-2 llegó a tales proporciones que amenazaba con el fracaso a las operaciones de la campaña de verano.

 

Estado de los IL-2 que llegaban desde fábricas fue tal que algunos de ellos eran enviados de inmediato a los talleres de reparación de campo para “ponerlos en condiciones de volar”. Los defectos más corrientes eran: las fugas del liquido “AS” en los amortiguadores, las fugas del aceite de los casquillos de las hélices, las fugas de combustible de los depósitos hechos con soldadura por puntos, las fugas de agua y de gasolina, la rotura de las mangueras del sistema de frenos, la falta de hermeticidad en las articulaciones del sistema de aire, etc.

 

En los IL-2 se detectaba un gran número de holguras en diversas junturas del sistema de dirección del avión y del motor, algunas tuercas no estaban bien apretadas, a veces faltaban contratuercas. En algunos casos las fábricas proporcionaban cables de control “poco estirados”.

 

Como resultado, después de 3-5 horas de vuelo el cable de control se estiraba, con lo cual se tenía que entrelazarlo de nuevo. Debido a un encolado de mala calidad de la chapa de madera y los defectos en el montaje de las piezas de cola, hubo algún caso de atasco de los timones de altitud y de dirección.

 

En las unidades operativas se reforzaban las partes débiles del fuselaje y del conjunto de la rueda de cola, ya que su rotura, especialmente durante el despegue y el aterrizaje en los aeródromos de campo con una carga de bombas completa era bastante frecuente.

 

Hubo problemas con los motores AM-38 y AM-38F, que no llegaban a funcionar como es debido. Según la experiencia de las unidades de asalto del 3er Ejercito del Aire, por promedio cada 35 horas de vuelo se producía un fallo en el motor, el cual exigía su desmontaje prematuro o provocaba aterrizajes forzosos, averías y catástrofes.

 

En abril, en muchos aviones se comenzó a detectar un defecto de los acabados: se despegaba el revestimiento de tejido de algodón, se producía la estratificación y la deformación del revestimiento del contrachapado, el agrietamiento de la pintura, y etc. Hubo ocasiones en que el contrachapado del revestimiento alar era arrancado en pleno vuelo.

 

Se llevó a cabo una investigación, hecha por una comisión especial, la cual demostró que las principales causas de estos defectos eran: mala calidad de la nitromasilla ASh-22, de la cual fue suprimido el cromo de plomo (muy deficitario en aquel entonces); área insuficiente de la fijación del revestimiento a los elementos de fuerza de la estructura alar; defectos de fabricación como consecuencia de la violación del proceso tecnológico del tratamiento de la madera.

 

Según los documentos, en aquel entonces los aviones defectuosos venían principalmente desde la fabrica de Moscú ¹30. Por ejemplo, cuando las unidades de la 232ª ShAD (2º ShAK) de la Reserva del VGK recibieron desde la planta ¹30 los nuevos IL-2, resultó ser que en los 99 IL-2 las ametralladoras UBT durante las comprobaciones en tierra fallaban. Además, en los aviones procedentes de esta fábrica había un montón de otros defectos, los cuales tuvieron que ser solucionados por el personal técnico de los regimientos en medio del campo y sin tener equipos y herramientas especializadas. Un poco más tarde se detectaron defectos en el revestimiento. Se detectaron defectos prácticamente casi en todos los IL-2: en el 704º ShAP se detectaron en 34 aviones, en el 801º ShAP – en 32, en el 230º ShAP – en 34 aviones.

 

Montaje y ajuste del armamento en un IL-2, fábrica ¹30.

 

Taller de ensamblaje de IL-2 AM-38F de la fábrica ¹30.

 

Ensamblaje de un IL-2 en la fábrica moscovita ¹30. De izquierda a derecha: A. Byzdar, N. Garitovskiy, Y. Gagarov, V. Ermilov.

 

En el mes de mayo en TsAGI se llevaron a cabo pruebas especiales para determinar la resistencia de varios IL-2 de serie. Los resultados mostraron que en el IL-2 (numero de serie ¹302263) producido por la fábrica ¹30, con la carga de un 50% del valor teórico previsto (según las normas de resistencia del año 1937 estamos hablando de una sobrecarga de 4,13) apareció la “ondulación, lo que significa el comienzo de la separación del revestimiento del larguero del ala, y, posteriormente, de toda la estructura de fuerza del ala”. Cuando la carga fue aumentada hasta un 60% y más, comenzó la rotura del contrachapado a lo largo de toda la superficie alar en las zonas de juntura del revestimiento de duraluminio con zonas de colado en el larguero delantero y trasero. Según el informe del Representante Militar Superior del GUZ VVS (Dirección General de Pedidos de VVS) en el TsAGI, el Ingeniero Mayor Vdovin, “a medida que la carga se incrementaba, el avión crujía de manera desagradable en varias zonas, lo que era el signo de la propagación de las ondas con  una fuerza creciente”. La destrucción del ala se produjo cuando la carga alcanzó el 90% del valor nominal. 

 

Grieta transversal en el revestimiento del borde de ataque del ala en zona de juntura del revestimiento de duraluminio con zonas de colado en el larguero delantero y trasero del IL-2 (número de serie ¹302263, de la fábrica ¹30) con la carga de un 65-70% de la carga teorica. Pruebas estáticas de TsAGI, mayo de 1943.

 

Mientras tanto, el avión producido por la fábrica de Kuibyshev ¹1 (numero de serie ¹7005) sin ningún tipo de problemas pudo soportar una carga de un 110% del valor nominal.

 

El IL-2 (número de serie ¹7005) de la fábrica ¹1 durante pruebas estaticas en TsAGI. Mayo de 1943.

 

Pese a las reparaciones en el revestimiento de los aviones defectuosos, que se hicieron en las unidades operativas, no se pudo alcanzar plenamente los resultados requeridos. El revestimiento siguió rompiéndose en pleno vuelo, tanto en zonas ya reparadas como en zonas nuevas. Además, en algunos regimientos los casos de la rotura del revestimiento no solamente habían disminuido, sino que iban en incremento. Los pilotos tenían miedo a efectuar maniobras con grandes sobrecargas. Todo esto impedía aprovechar al 100% “el potencial del IL-2 acorde a sus características de vuelo”.

 

Silumación de la destrucción en vuelo de la parte superior del revestimiento alar de un IL-2. LII NKAP, 1943.

 

Las cosas fueron tan lejos que los mandos de los regimientos con el fin de evitar graves accidentes se vieron obligados a reducir la carga de vuelo, porque volar con los aviones que tenían tales defectos era sencillamente peligroso. Más adelante esta iniciativa fue legalizada mediante una orden especial del UTE VVS (Dirección de Explotación Técnica de VVS) del día 22 de julio de 1943.

 

La carga de bombas normal de los IL-2 AM-38F biplaza fue limitada a 300kg. Esta situación exigió que el Comité Estatal de Defensa, el Estado Mayor de VVS KA y el NKAP tomasen medidas de emergencia para remediar esta situación.

 

Dentro del NKAP, ya en el mismo mes de junio de 1943 se creó la Inspección General de Calidad, y al mismo tiempo se produjo un gran aumento de la plantilla de la Dirección de Pedidos y de la Dirección de la Aceptación Militar; además, las plantillas fueron dotadas de personal más cualificado.

 

En las fabricas se introdujo un estricto control de calidad en la fabricación de la madera contrachapada, el proceso de pegado del ala, el pegado del contrachapado a la carcasa del ala; fue modificada la tecnología de pintado, así como fueron realizados una serie de trabajos con el fin de reforzar el fuselaje de madera hasta alcanzar los estándares de resistencia requeridos.

 

En las unidades operativas del ejército, de conformidad con los boletines de reparación, enviados por las fábricas, de manera urgente se organizó una inspección de todos los IL-2, así como la reparación del revestimiento alar y del fuselaje. Fue empleado el personal técnico de los propios regimientos, el personal de las PARM (Taller de Reparación Aeronáutico de Campo), así como fueron enviadas brigadas especiales desde las propias fábricas.

 

Para acelerar el trabajo de volver a poner en servicio a los aviones defectuosos, al frente desde las fábricas fueron enviadas más brigadas adicionales.

 

Los comandantes y los ingenieros en jefe de los Ejércitos del Aire, de VVS de los Frentes y de las Circunscripciones Militares fueron obligados a garantizar el estricto control del cumplimiento de las instrucciones y ordenes, dados al personal técnico sobre el mantenimiento y reparación de los aviones con estructura de madera y estructura mixta. Cada avión que quedaba fuera de servicio a causa del pudrimiento de la madera y del revestimiento de chapa, así como por otras causas que no eran de combate, debía ser investigado; a los culpables se les tenía que exigir responsabilidades.

 

Ya para el 1 de julio de 1943 el porcentaje de aviones defectuosos en VVS KA se redujo a un 11, 7%. Por otra parte hay que destacar que del total de aviones inoperativos, la mayor parte le correspondía a los IL-2: un 27,4% (aquí se consideran todas las causas, los IL-2 recibían muchos más daños en combate que nadie).

 

Hacemos un especial hincapié en que en VVS KA, junto a una reducción generalizada del porcentaje de aviones inoperativos, el número de aviones parados por falta de repuestos no había variado, incluso había incrementado. Si a fecha de 10 de marzo de 1943 por falta de repuestos no se repararon un 37,9% de los aviones inoperativos, para el 1 de abril este porcentaje ascendió a un 41, 3%, a 1 de mayo - 44,3% y a 1 de junio - 46,3%.

 

Los ingenieros de los regimientos y divisiones de asalto en sus informes señalaban que “el gran obstáculo en el trabajo bélico” era causado por el sistema de logística, ya que faltaban “pequeños repuestos” (elementos de fijación para elementos de fuerza del tren, pequeñas piezas de repuesto para la rueda trasera, los planos, y etc.) Estas piezas tenían que ser fabricadas en los mismos talleres de reparación de campo PARM-1, lo que consumía mucho tiempo, ya que en la mayoría de los casos se exigía alcanzar el 2º grado de precisión y se necesitaba efectuar un tratamiento térmico especial. Se destacó el abastecimiento poco operativo de los kits de repuesto y de piezas de repuesto sueltas. Por esta razón, en las unidades del frente “se practicaba el despiece de aviones, tanto dados de baja como de aquellos que podían ser reparados, para obtener así las piezas de repuesto; estos trabajos eran llevados a cabo por el personal técnico de los propios regimientos y por el personal de los PARM-1.

 

Se propuso también revisar la composición de los juegos grupales de piezas para los IL-2, suministrados por la industria, ya que algunos de estos juegos eran “demasiado voluminosos para los tiempos de guerra”. Además, era necesario introducir conjuntos grupales para realizar determinados tipos de reparaciones en el campo: “en la práctica se había determinado la nomenclatura de piezas exacta para efectuar la restauración de los aviones, tales como las reparaciones tras el aterrizaje forzoso, y etc.”.

 

Por desgracia, poco de esto se hizo por la industria aeronáutica hasta el final de la guerra. Aun así, hemos de destacar que el abastecimiento por las piezas de repuesto de los Ejércitos del Aire era más o menos aceptable. El abastecimiento de las unidades de la retaguardia era mucho peor. Así, a fecha de 1 de junio de 1943, de los 1.605 (!) aviones inoperativos en VVS KA, que estaban parados por falta de repuestos, 1.298 estaban en las unidades de la retaguardia, de los cuales eran: 309 Yak-1 y Yak-7, 99 LaGG-3, 78 La-5, 84 Pe -2 y 444 (!) IL-2. Todos por falta de repuestos.

 

En otras palabras, sumando todo, en VVS KA había casi dos Ejércitos del Aire del tamaño mediano, inoperativos por falta de repuestos. Al mismo tiempo, las fábricas del NKAP estaban sobrecargadas, forzando la producción de aviones de combate. Las exigencias de VVS de incrementar el suministro de motores, de piezas de repuesto y de juegos grupales para la reparación, destinados al fondo de reposición, (lo que hubiese permitido recuperar de manera rápida los aviones inoperativos disponibles), eran ignoradas por el NKAP. Al parecer, era más fácil cumplir el plan de producción de aviones, en vez de “perder tiempo” en dedicarse al laborioso proceso de fabricar las pequeñas piezas de repuesto.

 

Es digno de mencionar la intercambiabilidad de sistemas y partes de los aviones IL-2, producidos por fábricas diferentes. Teóricamente, todos los IL-2 de serie, fabricados usando el mismo conjunto de planos técnicos, procedente de la fábrica ¹18 (asignada como patrón para la producción en serie), debían ser estrictamente idénticos. Pero en la práctica esto casi nunca ocurría. Hubo una decena de causas, las cuales en su conjunto violaban este principio. Los IL-2, procedentes de diferentes fábricas, se diferenciaban de manera significativa. Esto creó ciertas dificultades a la hora de usar a los IL-2 en las unidades operativas. Incluso hubo una orden del Comandante de VVS de dotar a las unidades y agrupaciones de asalto preferiblemente con aviones de una misma fabrica.

 

En abril y mayo de 1943 fue llevada a cabo una inspección para determinar la intercambiabilidad de las piezas y sistemas en los aviones IL-2, producidos por las fábricas ¹18 y ¹1. Fue demostrado que no era posible usar ciertas piezas de un IL-2 producido en una fábrica para sustituirlas en un IL-2 de la otra fábrica. Entre las piezas más importantes era imposible intercambiar las siguientes: la estructura de la rueda de cola, los depósitos de combustible superior y trasero, los flaps, el tanque principal de aceite, el timón de altitud, el juego de los alerones. Según el informe del 11 de junio, hecho por el Representante Militar Superior del GUZ VVS en la fabrica ¹1 el ingeniero Mayor Konninskiy, la lista de piezas y partes no intercambiables de menor importancia contenía dos decenas de unidades.

 

Con el fin de mejorar el control de calidad de los aviones fabricados, el NII VVS, además de efectuar pruebas periódicas de control, introdujo vuelos de prueba adicionales: un grupo de 3 aviones tenia que volar hasta desgastarse.

 

La idea de estas pruebas consistía en lo siguiente: usando estos aviones, había que desgastar cuanto antes la vida útil nominal de todos sus sistemas; luego seguir desgastándola por completo hasta identificar los puntos “débiles” del avión.

 

Directamente en las fábricas, junto con las pruebas de aceptación diarias de los IL-2 de serie, se comenzaron a realizar pruebas de control de cada lote. Estas pruebas se llevaban a cabo por la Comisión especial bajo la presidencia del Alto Representante Militar del GUZ VVS, asignado a cada fábrica. Para efectuar estas pruebas, el Representante Militar escogía aleatoriamente a uno de los IL-2 de serie, luego se asignaba un piloto de pruebas y se fijaba el plazo de las pruebas. En base a los resultados obtenidos se preparaba un acta detallada, el cual, tras haberse sido aprobado, se convertía en un certificado oficial de calidad del lote de aviones, correspondiente a un determinado tramo temporal.

 

Gracias a todas estas medidas, la calidad de la producción de los IL-2 iba mejorado gradualmente, pero aun así quedaron algunos puntos por mejorar.

 

En consecuencia, las características de los IL-2 de serie no conseguían alcanzar el nivel de los aviones experimentales: la velocidad máxima a ras de suelo no excedía de 372-391km/h, y a la altitud teórica, de 397-401km/h. Así, a principios de 1943, con un IL-2 de serie (numero de serie ¹0202) de la fabrica ¹18 se llevaron a cabo los experimentos en el túnel de viento T-104 del TsAGI. Estos experimentos mostraron que el avión tenia un potencial de incrementar la velocidad en unos 45-50km/h. Esto se lograba mediante el refinado de la carlinga, empleando tubos de escape a reacción, eliminando la separación (provocada por “succión”) de las tapas de las bodegas de bombas, colocando el radiador de aceite en el túnel general junto con el radiador de agua, haciendo un mejor sellado interior de los túneles de los radiadores y del tabique antiincendio, instalando los carenados a las lanzaderas de cohetes y a la rueda de cola, y otros cambios.

 

Así, la separación por succión de las tapas de las bodegas de bombas reducía la velocidad máxima del IL-2 en 12-15 kilómetros por hora, la ausencia de los carenados para lanzaderas de cohetes y para la rueda de cola en 11km/h, la mala hermetización del asiendo blindado y del tabique antiincendios la reducía en 5,5km/h.

 

El IL-2 AM-38 fue mejorado acorde a las recomendaciones del TsAGI en la fábrica ¹30 a mediados de junio de 1943. Durante las pruebas, el IL-2 mejorado mostró una velocidad máxima aumentada en 30km/h en comparación con los IL-2 de serie producidos hasta el momento.

 

Por eso Ilyúshin, en una carta del 2 de julio de 1943, enviada a nombre de Shakhurin escribió: “...El IL-2, cuando se introducía en la producción de serie, tenía una velocidad máxima a nivel de suelo sin las lanzaderas de cohetes de 419km/h. Actualmente los IL-2 de serie tienen una velocidad de 376km/h. La reducción de la velocidad máxima se debió en parte al aumento del peso de vuelo y principalmente por culpa del deterioro de la calidad del acabado exterior...

 

Le ruego dar ordenes a las fabricas que producen los IL-2, para que de forma inmediata construyan patrones del avión con el objetivo de trabajar con su superficie externa y con otros elementos, para que el avión pueda alcanzar la velocidad máxima a nivel del suelo de unos 410-419km/h.

 

Además, es necesario formular la tarea técnica para la fábrica de hélices, para que preparen nuevas palas de la hélice, creando un patrón estándar con rendimiento mayor”.

 

Debido a la importancia de la cuestión, la orden del NKAP fue firmada por Shakhurin ya al día siguiente. El Comisario ordenó a los directores de las fábricas ¹1, ¹18 y ¹30 crear para el 15 de julio de 1943 los “patrones” del avión IL-2. En estos patrones se exigía elaborar de forma más cuidadosa la superficie exterior e introducir las mejoras en sus modelos usando como ejemplo el IL-2 de la fábrica ¹30, con el objetivo de lograr la máxima velocidad a nivel del suelo, de 410-425km/h.

 

Sin embargo, en la producción en masa, la tarea del Comisario por el momento no pudo ser cumplida por las fábricas: la velocidad máxima de los IL-2 de serie solo pudo incrementarse hasta 391km/h a nivel del suelo y 405km/h en altitud.

 

Oleg Rastrenin: "Shturmovik IL-2, el tanque volador".

 

HR_Crash / HR_Torero

 

 

 

 

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